原料竪型ミルは、セメント製造に不可欠な粉砕装置で、生産効率、エネルギー消費、製品品質に直接影響します。しかし、竪型ミルの空気漏れは、一般的でありながらコストのかかる問題です:
✔ より高い消費電力 (ファン負荷の増加)
✔ 工場出力の減少 (材料ロスと不安定な研削)
✔ 機器の早期摩耗 (シールとパイプの損傷)
✔ 一貫性のない製品のきめ細かさ (研削不良)
このガイドでは、以下のような空気漏れの根本原因を探ります。 縦型ローラーミル そして、密閉性を向上させ、ダウンタイムを短縮し、運転コストを削減するための設計ソリューションを提供しています。
空気漏れの原因 熱損失ミルに消費を強制 余熱 温度維持のため
ファンの電力需要の増加 (例えば、循環ファンのエネルギー使用量は次のように急増します。 8.6kWh/トン).
逃げていく空気 生食ミル負荷の低減と スループットの低下.
ほこりの侵入 雨漏りの被害から ローラーシール、ベアリング、パイプラインメンテナンスコストの増加
無秩序な気流は 粉砕効率原因 粗いまたは細かい粒子.
ローラーシール、フィーダーシールそして 軸封 時間の経過とともに劣化し、隙間が生じます。
取り付け不良 粉砕機と集塵機の間のダクト 空気を逃がします。
分割ホイールフィーダー 不正確なギャップ 材料流出と圧力損失.
伝統的な フラットシール 柔軟性に欠ける 工場の振動と温度変化.
交換 標準シール と シリコンウェーブシール より良い弾力性と耐久性のために。
使用 高温ガスケット そして 全ボルトのトルクチェック メンテナンス中
に切り替えます。 ロータリーフィーダー と 調整可能な隙間 マテリアルフローとシーリングのバランスをとるため
実装 ラビリンスシール または 空気圧シーリングシステム 長期信頼性のために
交換 フラップバルブ と 無動力材料カーテンバルブ 使用する システム圧力 自動シーリング
問題です: A TRM53.4竪型ミル が深刻な雨漏りを引き起こしました:
キルン尾部の酸素レベル 10.3%(対理想5-7%)
未加工ミルの電力使用 16.5kWh/トン
低出力温度: 45-55°C
応用ソリューション:
インストール 波型ローラーシール.
にアップグレード ロータリーロックフィーダー.
変形 圧力密閉バルブによるスラグ排出.
結果
✅ 60%による空気漏れの低減
✅ エネルギーの節約3.8kWh/トン
✅ 12%の増産
✅ 年間コスト削減258万円
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