2007年5月の試運転以来、A社のセメント予備粉砕システムは、ロールプレスの頻繁な不具合に直面してきました。これらの問題とは、両側の作動圧力が低く不安定であること、材料分配バルブの調整が不適切であること、ロールプレスから出る材料の粒度が大きいこと、時間当たりの出力が低いこと、粉砕エネルギー消費量が多いこと、全体的な経済効率が悪いこと、などです。この記事では、ロールプレスを制御する際の経験と改善策を紹介します。
材料ガイドプレートのミスアライメント(固定ローラーに対して 45°の角度)
80%固定ローラー側に偏った材料の流れ
ムービングローラー側のスターベーション→圧力の不安定性
ガイドプレートの位置変更 ムービングローラー外面に対して60°の角度
初期ローラーギャップの設定 最適なベッド形成のために10mmまで
結果 バランスの取れた流量分布 → 72時間以内に圧力が安定
初期システム圧力 6.0MPa (閾値以下)
油圧ポンプがローラーギャップの膨張を補正できず
初期圧力の上昇 から6.5MPa
安定した送り速度 220±5 t/h
成果:
最高使用圧力 8.2-8.6MPa
破砕比は 4.09から10.10
データ・スポットライト
パラメータ | 前 | その後 | 変更 |
---|---|---|---|
使用圧力 | 7.4MPa | 8.6MPa | +16.2% |
パワードロー | 42kW | 35kW | -16.6% |
バルブ開度 20% → エッジ材の蓄積
最終製品中の粗い粒子(~10mm
バルブ開度調整 23%へ
クリアされたエッジシュート 4時間ごと
検証:
材料の蓄積をなくします
粒度分布:
5mm:0%(旧12%)
<2mm:89%(以前は63%)
KPI | プリフィックス | 修正後 | 改善 |
---|---|---|---|
平均粒子径 | 3.81mm | 1.54mm | 59.6% |
システム出力 | 100% | 113.1% | +13.1% |
エネルギー消費 | 100% | 83.4% | 16.6% |
1.機械的利点
60°のガイドプレート角度で材料の軌道を最適化
初期圧力6.5MPaで十分な油圧力を発揮
2.プロセスシナジー
23%のバルブ開度はスループットと研削効率のバランス
定期的なエッジシュート清掃で再循環を防止
ローラーの平行度をレーザーアライメント(公差 <0.1mm/m)
油圧アキュムレータのプリチャージ圧のテスト
圧力変動 >±0.3MPa → 供給一貫性のチェック
急激な電力スパイク → ベアリングの潤滑を点検
ボールミル増産 ✅ +13.1% 時間当たり出力
✅ 59.6% より微細な粒子 - 平均粒径が3.81mmから1.54mmに縮小
✅ 16.6%の省エネ - 低い研削消費電力
✅ 安定した 8.6MPa の圧力 - 変動する 7.4-7.8MPa から上昇
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