Оптимизация производительности валкового пресса при измельчении цемента

С момента ввода в эксплуатацию в мае 2007 года система предварительного помола цемента компании A часто сталкивалась с неполадками в работе валкового пресса. К ним относятся низкое и нестабильное рабочее давление с обеих сторон, неправильная регулировка клапана распределения материала, крупный размер частиц материала, выходящего из валкового пресса, низкая часовая производительность, высокий расход энергии на помол и низкая общая экономическая эффективность. В этой статье мы поделимся нашим опытом и мерами по улучшению управления валковым прессом.

Проблема 1: Неравномерное распределение материала, вызывающее колебания давления

Коренная причина:

  • Перекос направляющей пластины материала (угол 45° по отношению к неподвижному ролику)

  • 80% Поток материала смещен в сторону неподвижного ролика

  • Боковое голодание подвижного ролика → нестабильность давления

Чертеж регулировочной пластины бокового ограничителя подвижного ролика

Решение:

  1. Перестановка направляющей пластины до угла 60°, направленного на внешнюю сторону движущегося ролика

  2. Установите начальный зазор между роликами до 10 мм для оптимального формирования слоя материала

  3. Результат: Сбалансированное распределение потока → давление стабилизируется в течение 72 часов

Проблема 2: Низкое гидравлическое давление (6.0MPa против требуемого 8.2MPa)

Диагноз:

  • Начальное давление в системе установлено на 6.0MPa (ниже порога)

  • Гидравлические насосы не могли компенсировать расширение зазора между роликами

Исправьте:

  1. Повышенное начальное давление до 6,5 МПа

  2. Стабилизированная скорость подачи при 220±5 т/ч

  3. Результат:

    • Достигнутое рабочее давление 8.2-8.6 МПа

    • Коэффициент дробления улучшился с 4.09 - 10.10

Прожектор данных:

ПараметрДоПослеИзменить
Рабочее давление7.4MPa8.6MPa+16.2%
Потребляемая мощность42 кВт35 кВт-16.6%

Проблема 3: Неправильная конфигурация клапана распределения материалов

Ошибка:

  • Открытие клапана установлено на 20% → Наращивание кромочного материала

  • Крупные частицы (~10 мм) в готовом продукте

Исправление:

  1. Отрегулированное открытие клапана до 23%

  2. Очищенные краевые желоба каждые 4 часа

  3. Верификация:

    • Больше никаких накоплений материала

    • Распределение частиц по размерам:

      • 5 мм: 0% (ранее 12%)

      • <2 мм: 89% (ранее 63%)

Сравнение производительности до/после

KPIПрефиксПост-фиксУлучшение
Avg. Размер частиц3.81 мм1.54 мм59.6%
Системный выход100%113.1%+13.1%
Потребление энергии100%83.4%16.6%

Почему эти решения работают

1.Механическое преимущество

    • Угол наклона направляющей пластины 60° оптимизирует траекторию движения материала

    • Начальное давление 6,5 МПа создает достаточную гидравлическую силу

2.Синергия процессов

    • Открытие клапана в 23% позволяет сбалансировать производительность и эффективность измельчения

    • Регулярная очистка желоба по краям предотвращает рециркуляцию

Советы профессионалов по обслуживанию

🔧 Ежемесячные чеки:

  • Выравнивание параллельности роликов лазером (допуск <0,1 мм/м)

  • Испытание давления предварительного заряда гидравлического аккумулятора

⚠️ Красные флажки:

  • Колебания давления >±0,3 МПа → Проверьте равномерность подачи

  • Внезапные скачки напряжения → Проверьте смазку подшипников

Основные достигнутые улучшения

✅ +13.1% часовая производительность - увеличение производительности шаровой мельницы
✅ 59.6% более мелкие частицы - средний размер уменьшился с 3,81 мм до 1,54 мм
✅ 16.6% экономия энергии - Более низкое потребление энергии при измельчении
✅ Стабильное давление 8,6 МПа - по сравнению с колеблющимся 7,4-7,8 МПа

 Если Вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Мы рады помочь!

Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте ваш запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.

* Имя :
Страна :
* Электронная почта :
Тел :
Сообщение :